合成中心完成氣提氮出口管線過濾器新增改造項目
為深入落實公司管理提升要求,持續強化生產工藝抗風險能力,合成中心以生產陣地為依托,充分發揮技術創新優勢,成功完成液氮洗氣提氮出口管線過濾器新增改造項目,以精準技改筑牢裝置穩定運行防線。 合成中心凈化裝置的液氮洗吸附器的再生氮氣,需持續送往低溫甲醇洗硫化氫濃縮塔進行氣提。在系統的長期運行中,若吸附器底部絲網發生破損,內部分子篩吸附劑可能隨氮氣進入低溫甲醇洗裝置,造成換熱器堵塞,影響生產的連續運行,成為制約工藝穩定的潛在風險點。 為從根源上消除該隱患,合成中心主動謀劃、精準施策,成立技術攻關小組推進改造工作,一是結合管線布局、操作便利性及工藝流程,反復論證確認新增過濾器最優選址位置,確保改造不影響現有裝置運行;二是在液氮洗氣提氮出口管線增設專用過濾器及副線,實現在線清理;三是安排專人負責該項目進度的跟蹤與協調,確保該項目保質保量按計劃完成。12月4日,該項目試運行后,經持續跟蹤監測,過濾器運行穩定,達到預期改造目標。 此次改造不僅成功阻斷了分子篩吸附劑進入低溫甲醇洗裝置的通道,避免了因換熱器堵塞導致的生產中斷損失,還通過主動預判、精準施策的技改實踐,進一步提升了工藝系統抗風險能力。下一步,合成中心將繼續以生產陣地為核心,激發員工技術創新主動性與能動性,聚焦工藝優化、隱患治理、效能提升等關鍵,不斷挖掘技改潛力,為公司高質量發展注入強勁動力。(合成中心 姚娜 袁廳廳)

